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轴承知识

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一种新型柔性双迷宫式密封在我公司窑头的应用

王安伟,舒超,郝庆丰,李海峰,易军,常青

(唐山冀东启新水泥有限责任公司)


01 存在的问题

某公司4000t/d生产线回转窑规格为中4.8m×72m,窑口外部密封形式采用的是鱼鳞片加钢丝绳束紧式密封,内部采用单迷宫密封方式。该密封形式虽有一定效果,但经过运转一段时间,熟料颗粒便从鱼鳞片处和冷风套内部飞出,溢出的熟料颗粒对一道托轮损伤也很大。该密封不光漏料而且由于密封不严,系统漏风也相当严重,极大地影响了窑系统的热工制度和增大了电耗和煤耗。

02 原因分析与解决措施

该公司原有的密封结构形式较为简单,见图1。并且由于活动挡圈两侧挡块安装不合适,运转一段时间后造成活动挡圈刮蹭密封罩,把活动挡圈直接拆除,如此一来,仅通过鱼鳞片束紧来密封,漏风和漏料严重;原冷风套材质为16Mn,该材质不耐高温,若窑口护板浇注料损坏后会加速烧损冷风套前段,造成一部分熟料颗粒从冷风套内部溢出。要想解决漏料问题,就要从内部的密封结构,冷风套材质入手。解决漏风问题需改进鱼鳞片,因此通过考察决定采用新型柔性双迷宫式密封,见图2。将原冷风套与窑口护板连接的部位约400mm长的16Mn钢板改为材质为Cr25Ni20的耐热钢板,将此耐热钢板分为六段依次焊接在冷风套前端,并将耐热钢板插在窑口护板内部(预留3~5mm膨胀量)。

图1 原有的密封结构

图2 改进后密封形式

首先该新型双迷宫密封内部结构为:冷风套插至窑口护板内,冷却风机一方面对其前部冷却,另一方面防止熟料颗粒溢出,而冷风套前部立面与摩擦筒体用钢板组成全封闭整体,避免物料从此溢出,冷风套前部与窑筒体采用六块弹簧板形式固定;摩擦简体前部距离窑头罩距离预留(回转窑冷、热态膨胀量235mm)250mm,摩擦简体后部同样采用六块弹簧板与窑简体固定,安装过程中要根据窑简体椭圆程度而逐步修正,确保通过调整弹簧板来确保摩擦简体近似正圆,为柔性密封均匀磨损提供保障;在挡圈部位焊接龟甲网并浇注60mm厚的浇注料,可以有效地延长挡圈的使用寿命。

其次为了避免系统漏风,外部的柔性密封采用三层密封材料:内层是1.2mm的耐热钢片,为了耐磨在其前部又补焊了一层耐热钢片;中间层是一种耐高温、耐磨损的碳硅铝纤维复合板;外层是用来保护、固定复合板的精加工钢板。该套柔性密封装置有较强的耐磨性和补偿量,可以有效地降低系统漏风,避免影响窑系统热工制度,减少了电耗和煤耗。Z后将原有的积灰斗进行适量改动,将积灰斗上部宽度延长至密封罩水平直径相切处,积灰斗厚度由原来的120mm加厚到250mm。改动后由密封装置处流下的颗粒更易进入篦冷机。

03 改造效果

改造后,窑头密封效果良好。窑前负压控制在-30~-50Pa即可保证无漏料现象,窑头排风机频率降低了3~5Hz,二次风温有明显的提高;窑口无漏料现象,既降低了工人劳动强度,又改善了窑一档托轮的工作环境,减缓了托轮的磨损;大大降低了系统的漏风系数,电耗、煤耗均有显著下降,并且稳定了回转窑系统的热工制度;由于摩擦筒体的“正圆”大大减少了柔性密封的使用寿命,预计该套密封可以使用两年,减少了维修频次及维修成本。经过近三个月的生产运行观察,此次密封改造已达到预期效果,设备运行可靠,符合当前水泥市场节能、降耗、环保的要求。

来源:《水泥工程》2018年02期

发布时间:2020-12-31
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